9月22日,历时4个月的艰苦奋战,经超低排放升级改造后的热电厂2号机组顺利并网投运。
“参照国内其他电厂同方案建设经验,一般需要8个月才能完成,最快也要半年时间。而我们制订的4个月完工计划,被业界认为是不可能完成的任务。事实上,实现这个目标,我们也遇到了很多意想不到的困难。”在谈到烟气超低排放改造时,鹤煤热电厂副厂长李景兆深有感触。
按照改造方案,该厂先后拆除了144米烟道,4台引风机,标高180米烟囱内部保温砖、内衬,2个脱硫岛、静电除尘器及控制楼等,仅拆除下的设备、构件等就有上千吨。
据介绍,该项目4月10日招标完成,5月11日施工单位就开始进驻。时间紧、困难多:今年雨量比往年大,给土建基础开挖带来了很多挑战;因厂商所在地实施交通管制,导致设备无法准时到货……
早一天发电早一天盈利。热电厂领导班子审时度势,迎难而上,一场与时间赛跑、与困难斗争、与技术较量的战役在该厂全面打响。工期迫在眉睫,“白 黑”、“5 2”工作方式成常态。在改造过程中,该厂成立了工程改造领导小组,厂领导、各部门领导指挥在一线,行动在一线,服务在一线。厂长田买生每天早调度会安排工作,带头深入现场,及时协调具体问题,定期召开项目协调会,抓好每一个环节、把好每一个关口,加强工程建设质量的全过程管理。
在改造关键时段,干部职工经常加班加点,忙碌的工地上,每天都会发生一些感人的事。
工程组负责人吴继强整个夏天都盯在现场,汗水把蓝色工作服渍成了白色。技术组负责人王飞坚持每天早6:30巡查现场,晚7:30汇总完技术问题才回家。机组启动期间,他连熬了3个昼夜,守了6天,孩子发烧了才回去看看……
采访中记者了解到,虽然赶工期是头等大事,但是如何降成本也是该厂重点考虑的事项。该厂树立快、好、省的理念,从项目招标开始就货比三家,经过多轮招标议价,三项改造费用由1.17亿元降到0.91亿元。
“虽然项目改造给经营增加了投入,但我们在投入的同时想方设法增加改造后的效益。”据李景兆介绍,在改造时加装了低温省煤器,利用烟气余热加热进入锅炉的凝结水,水温由70℃升高至110℃,降低煤耗2.73克/千瓦时。冬季供暖时,烟气余热则直接加热回水,节约供暖成本,脱硫改造增加的费用又在这个项目中节约了回来。同时,他们对烟气排放的汽轮机、高压缸胀差进行处理,提高了蒸汽参数,降低了汽耗和能耗。在降低施工成本的同时,他们还用好用足环保政策,根据国家节能减排财政政策综合示范项目资金计划安排,获得了1000万元奖励资金。
采访时记者还了解到,经过本次超低排放改造,烟尘排放浓度由每标准立方米30毫克下降至10毫克,二氧化硫排放浓度由每标准立方米200毫克下降至35毫克,每年可实现减排烟尘110吨、二氧化硫730吨、氮氧化物280吨,达到《火电厂污染物排放标准》中最严格的限值要求。
“烟囱里飘出的袅袅白烟是节能环保最好的代言。这是个有利于长期发展的良心工程。”田买生如是说。
一路走来,烟气超低排放改造凝聚了该厂干部职工的辛勤和汗水。他们心中始终有个坚定的信念,那就是:为企业发展的更好,为天更蓝、水更绿,这一切的付出都是值得的。(王一风 马凌雯)